创升氟塑料磁力泵帮助江西某电镀公司解决上金问题!2018年,江西某电镀公司通过朋友介绍,致电东莞市创升机械设备有限公司,咨询如何解决化工泵上金问题。
经沟通了解,该电镀公司原先使用立式液下泵进行液体的循环和过滤,因立式液下泵药液输送过程中会出现微小的气泡,成品一直有砂眼,良品率大打折扣。
之后将立式液下泵换成磁力泵,又因磁力泵轴承容易上金,每隔15~30天左右,就要将磁力泵的轴承和轴心拆卸出来清洗。如果不及时清洗,轴承会因上金卡住而报废。
在维修的过程中需回收金水,在拆卸过程中稍有不慎金水就可能会泄漏,从而造成重大经济损失。同时,生产交期也被严重拖长。
用立式液下泵容易产生气泡,造成良品率低下。使用卧式磁力泵需要频繁的保养,会造成生产效率低下,其结果都是半斤八两,不能让他们完全满意。
收到该电镀公司的需求后,创升技术工程师提出需现场查看实际情况,再结合实际情况提供解决轴封上金方案。第二天,创升技术工程师就到达了江西电镀公司的生产车间,通过实地考察并结合客户需求,现场制定出磁力泵改造方案。
轴承上金的问题由来已久,针对这个困扰广大客户的难题,创新升级轴承和轴心技术,改造传统轴承和轴心,使得在抽送和循环金水时,金不易附着在轴承和轴心上,有效延缓上金时间。同时将轴承和轴心维护周期从15~30天/次延长到6个月/次。
配合其散热流道自循环冷却专利结构设计,可以快速散发由摩擦产生的热量,冷却轴承与轴心带走多余热量,从而防止因发热导致的塑料部件熔化,与传统的塑料磁力泵相比,轴心和轴承更耐用,也大大提高了耐空转性能。
此外,创升这款氟塑料磁力泵 ,使用进口纯正材料,具有很强的耐腐蚀性,泵体不开裂、无泄漏、且运行稳定,抽送药液无气泡产生。
对于如此契合的一款磁力泵,该电镀公司决定试用一台创升氟塑料磁力泵样机。经过实际使用,他们惊奇的发现,创升氟塑料磁力泵使用一个半月时间并没有出现卡顿现象,拆开磁力泵检查并没有发现轴承上金。之后,他们又陆续订购了几批创升氟塑料磁力泵,至今6年多的时间,他们车间的磁力泵已全部都换成创升氟塑料磁力泵。
上镍、上金、有气泡、噪音大、振动大、不耐腐、易泄漏等问题一直存在于化学流体输送的各个领域,并困扰广大客户。创升泵业21年化工泵研发制造经验,不断进行技术创新、产品升级,让化学流体输送更安全,更稳定,更环保!